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L尾座活頂尖2CW61100中心架玉電機(jī)轉(zhuǎn)軸4卡盤爪S死頂尖由于該轉(zhuǎn)軸較長,重量較重,普通加工設(shè)音難以加工,我們是利用C6031落地車床進(jìn)行加工的,但由于C6031落地車床最大加工直徑為3100nm,最大加工長度為2000nm,該轉(zhuǎn)軸長度亦超出該車床的加工范圍,為此我們將該車床尾座后側(cè)地面撤低后延400nm,并在地面固定一厚50mn的鋼板,以音后用,如示。
2工裝卡具的選用設(shè)計及加工精度保證該電機(jī)轉(zhuǎn)軸修復(fù)必須保證兩端¢)130軸頸的同軸度不低于005,表面粗糙度不低于16,要保證同軸度要求,最好選用兩頂加工,但因該電機(jī)轉(zhuǎn)軸較長,重量較重,兩頂加工的頂尖強(qiáng)度及精度必須考慮采用輔肋卡緊及支撐保證。
經(jīng)分析丨比較,主軸端可用死頂尖定位,卡盤輔肋卡緊支承尾座端如用死頂尖,則由于工件較重,擔(dān)心將頂尖孔研損,難以保證下一步的加工精度,如用活頂尖定位,由于軸承間隙影響,加工精度亦不易保證。為此,我們在尾座前端增加一輔肋支撐,用CV61100車床中心架支撐中間過渡軸頸處,中心架800kW電機(jī)軸修復(fù)方案比較與分析賈國筅黃百煜董文治楊宏鐵煤集團(tuán)機(jī)械制造公司科技開發(fā)中心遼寧調(diào)兵山112700井提升絞車是礦井提煤的重要機(jī)械,運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后,其800kW電機(jī)轉(zhuǎn)軸(附帶轉(zhuǎn)子,以下簡稱轉(zhuǎn)軸)與軸承座(軸瓦)配合處磨損嚴(yán)重,出現(xiàn)錐度及深溝,致使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)起來不平穩(wěn)、聲大,由于該主井提升絞車電機(jī)轉(zhuǎn)軸長2.4m,重近4t,修復(fù)難度較大,如圖!示下方通過搖臂鉆床工作臺與機(jī)床底座固定,尾座采用活頂尖定位,這樣即保證了加工精度,又不易研損頂尖,從而也減小了活頂尖軸承間隙對加工精度的影響。
3加工工藝方案的確定加工前我們車制一標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)棒,對2.4nrt的尾座和主軸頂尖進(jìn)行了較準(zhǔn),同時也對主軸的回轉(zhuǎn)及精度導(dǎo)軌的滑移精度進(jìn)行了調(diào)整。
180軸頸處表面粗糙度要求不低于16,為保證加工軸頸處的光潔度,我們考慮可以采用兩種工藝方案來保證:(1)先光車,后磨削;(2)先光車,后滾壓。
光車時我們采用反刀低速光車法,反車刀是用高速鋼磨制的,其刀刃利用工具磨床進(jìn)行磨削,以保證切削刃鋒利、整齊、平整。光車時要不斷向切削表面澆切削油,這樣,既可降低切削處溫度,又起到潤滑和提高切削表面光潔度的作用。采用反刀低速光車的優(yōu)點(diǎn)是減少振動,粗糙度好,但效率低。
光車后我們對下一步方案進(jìn)行了t比較,是采用磨削還是滾壓。磨削時,由于該工件的特殊性,磨削頭需要讓出(1100/ 2)nm的距離,即磨削頭至少要懸伸出550nm,由于磨削頭砂輪轉(zhuǎn)速高,砂輪接觸到工件表面時很有可能在工件表面顫動,致使工件磨削表面產(chǎn)生波紋,降低工件表面粗糙度。采用滾壓方式雖然滾壓頭需懸伸出同樣距離,但由于滾壓的轉(zhuǎn)速較低與工件轉(zhuǎn)速一致,不會產(chǎn)生顫動現(xiàn)象,粗糙度可以保證,但尺寸精度不會提高,仍為光車后的精度。由于該轉(zhuǎn)軸采用兩頂加工,反刀光車法,工件轉(zhuǎn)速低,工件的加工精度應(yīng)接近該車床的加工精度,同時由于該車床很少使用,而且平時維護(hù)較好,其加工精度經(jīng)調(diào)整是可以保證該工件的精度要求的。另外,滾壓還能起到強(qiáng)化表面的作用,經(jīng)滾壓加工的表面強(qiáng)度可提高20%~30%,疲勞強(qiáng)度可提高20%~60%.滾壓時工件表面必須清潔,同時要加潤滑油潤滑,但是滾壓次數(shù)不易過多,滾壓次數(shù)過多、壓力過大,會惡化滾壓效果,并使?jié)L壓表面出現(xiàn)微觀裂紋。滾壓過盈量為0.40.6nrn,速度為3050n/nin,進(jìn)給量為Q1Q15rm/r,滾壓后一般實(shí)際壓入量為a02a06nn.最后我們采用光車后滾壓的工藝路線,對該轉(zhuǎn)軸進(jìn)行修復(fù)。
加工后,經(jīng)測量該轉(zhuǎn)軸尾座端軸頸尺寸為¢)179.24,跳動量為0l04nm,主軸端軸頸尺寸為¢)1743,跳碰量為0102,基本滿足使用要求(說明:軸瓦可根據(jù)修復(fù)后的軸頸尺寸研配)??赑XZ1417旋回破碎機(jī)油溫升高故障解析王軍利江西銅業(yè)公司德興銅礦采礦場江西德興334224 PXZ1417液壓旋回破碎機(jī)(以下簡稱破碎機(jī))是西破它用于破碎中等和中等硬度以上的各種礦石或巖石。西破日處理立5萬t,該設(shè)音是否運(yùn)行正常關(guān)系到德興銅礦的生產(chǎn)任勞能否丨丨順利完成。其中,破碎機(jī)潤滑系統(tǒng)潤滑油油溫升高故障,直接影響到破碎機(jī)的正常工作。這種故障經(jīng)常發(fā)生且原因很多,為了方便維修人員及時排除故障,并做好預(yù)防工作,以下對該故障進(jìn)行洋細(xì)分析,并提供處理方案。
1油溫升高的原因及處理方法根據(jù)設(shè)計要求,油溫的允許范圍在50C以下,50應(yīng)立即停機(jī)處理。造成破碎機(jī)油溫升高的原因有很多,在分析原因時,要根據(jù)相關(guān)現(xiàn)象綜合分析,由表及里,逐步排除,直到找到真正的原因?yàn)橹?。下面將破碎機(jī)油溫升高的原因和常規(guī)解決方法,按判斷的難易程度逐一列舉。
(1)冷卻水管路有開關(guān)未打開或未完全打開,造成無冷卻水或水量過小。解決方法:檢查管路開關(guān)。
?。?)冷卻水管管路被堵。解決方法:①拆開冷卻器一頭端蓋,開冷卻水泵,檢查水量予以確認(rèn);②確認(rèn)以后,分段檢查,找到被堵水管段,予以疏通。
?。?)冷卻:水泵故障:①因冷卻:水泵本身故障而打不起水壓。
解決方法:檢查原因,排除水泵故障;②冷卻水泵電機(jī)故障。
解決方法:排除電機(jī)故障。
破碎站的工作環(huán)境差,粉塵很大,潤滑油使用半年后,粉塵混入其中,造成潤滑效果差而引起油溫升高。解決方法:定期抽樣化驗(yàn),一旦發(fā)現(xiàn)潤滑油技術(shù)指標(biāo)失常,應(yīng)及時更新潤滑油。
L3油泵齒輪磨損導(dǎo)致油壓低破碎機(jī)目前采用BZ250斜齒輪油泵,油壓大小主要靠斜齒輪油泵的配合精度來保證。如果齒輪己磨損,油壓會降低,造成油溫升高,處理方法是更換油泵。
?。―管路法蘭漏油解決方法:①因振動引起法蘭螺栓松動而漏油的,緊固或更換螺栓;②因安裝過程中不注意,致使油管法蘭密封圈受傷的,則更換密封圈。
(2)油管漏油在破碎機(jī)油缸與油管的連接段,有時礦石會擊打到油管并把油管打穿,造成漏油。解決方法:根據(jù)其損壞程度,更換油管或用電焊補(bǔ)焊,然后在這一段油管上添加保護(hù)擋板。
?。?)偏心套、防塵罩中部卡環(huán)之間間隙未調(diào)整好偏心套與防塵罩中部卡環(huán)的間隙是潤滑油回路中很容易被忽視的關(guān)鍵點(diǎn),如果間隙太小,會導(dǎo)致潤滑油不能順暢地流回水平軸,從防塵罩頂大量漏油,正確的間隙為(10±2)nm范圍之內(nèi)。解決方法:如所示,在安裝偏心套時,應(yīng)調(diào)整偏心套底部墊鐵,檢查偏心套頂部與防塵罩底部間的尺寸(270nn)來保證(1)過濾器被堵破碎機(jī)潤滑油回路中有兩個過濾器,一是磁過濾器,用于過濾潤滑油中的含鐵雜質(zhì);另一個是篩網(wǎng)過濾器,用于過濾潤滑油中顆粒較大的雜質(zhì)。解決方法:檢查并清理過濾器。
°(2)油管被堵因?yàn)閮蓚€過濾器都安裝在油箱附近,因此,可能在過濾器之前的路段雜質(zhì)己堵塞油管。解決方案:開油泵,觀察回油油杯,檢查油量來判斷油管是否被堵,若被堵則對其分段檢查并予以疏通。
安全閥在潤滑油回路中起過壓保護(hù)作用。當(dāng)某種原因引起的油路不暢致使油壓超過安全壓力時,安全閥開始工作。此時,高壓油從油泵出來,經(jīng)安全閥直接回到油箱。正常情況下,安全壓力是0l4MPa,但有時因振動、誤操作等原因,使安全壓力過低,安全閥過早工作,造成潤滑油大部分從安全閥回到油箱,引起實(shí)際工作的潤滑油減少而導(dǎo)致油溫升高。解決方法:調(diào)整好安全閥后要把開關(guān)鎖死;曰常工作中固定人員調(diào)整安全閥;防止誤操作,并對安全閥進(jìn)行定期檢查。
部分零件屬于易損件。主要包括:動錐底部銅墊、偏心套底部銅墊和水平軸銅套。這些零件上都開有10nn深油槽。當(dāng)油槽磨損到一定程度時,潤滑油通過能力降低,引起油溫升高。
解決方法:更換己磨損的零件。
?。?)水平軸錐齒與偏心套錐齒嚙合間隙過小,造成磨損。解決方法:通過調(diào)整偏心套底部的墊鐵,保證安裝后齒中間的側(cè)向間隙在L75―278nm范圍之內(nèi)。
?。?)偏心套安裝不水平,致使偏心套運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)定,情況可通過觀察破碎機(jī)空機(jī)電流是否穩(wěn)定來判斷。解決方法:調(diào)整偏心套底部墊鐵,用水平尺保證其水平。
?。?)在鐵器進(jìn)入旋回破碎機(jī)時,偏心套上的巴氏合金會大塊脫落,如果脫落物卡在偏心套和動錐軸之間,會造成動錐自轉(zhuǎn)速度異常加快,導(dǎo)致油溫升高。解決方法:更換偏心套。
?。?)水平軸故障:①水平軸銅套太緊。解決方法:水平軸銅套與筒體之間是過盈配合,銅套在壓入筒體之后有變形。因此,銅套在壓入筒體之后,一定要精確測量,保證銅套與水平軸之間配合尺寸為:220B11/h8;②水平軸與旋回皮帶輪軸中心不對,造成水平軸跳動,引起油溫升高。解決方法:旋回基腳下沉或皮帶輪基礎(chǔ)下沉都會造成中心不對,這種故障要拆開水平軸聯(lián)軸器,測量中心同軸度,并根據(jù)具體情況進(jìn)行調(diào)整。
?。?)中架體安裝不水平,造成動錐旋轉(zhuǎn)時不平穩(wěn),引起油溫升高。安裝中架體時必須按機(jī)座部的上法蘭來進(jìn)行校準(zhǔn)所有靠錐面的接觸的法蘭間隙(公稱值為15m),對其公稱值的相互偏差在整個周的任意點(diǎn)不得大于0l4nnj破碎機(jī)的拆卸、安裝工程較大。一旦正常生產(chǎn),內(nèi)部的各個易損部位不可能天天檢查,經(jīng)常更換。因此,為預(yù)防并及時發(fā)現(xiàn)問題,在安裝和使用破碎機(jī)時應(yīng)特別注意以下幾點(diǎn):(1)破碎機(jī)工作過程中,操作工應(yīng)隨時觀察電流變化、油溫變化、油杯油量變化和油壓變化;(3)維修班應(yīng)定期檢查冷卻系統(tǒng)是否正常工作,定期清理過濾器;(4)在安裝破碎機(jī)時,應(yīng)特別注意以下幾個關(guān)鍵尺寸:偏心套底部調(diào)整墊厚度、水平軸齒輪與偏心套齒輪的嚙合間隙、水平軸銅套的配合精度、水平軸與皮帶輪軸的中心同軸度等;(5)定期抽樣檢測油樣,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;(6)各種檢測元牛如油壓表油量表電流表和壓差表等應(yīng)每年核對一次,保證其精確性。口