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空壓機(jī)水平缸活塞破碎事故分析及預(yù)防措施

2020-02-14

  我礦復(fù)正常,應(yīng)首先將底鏈放松,用頂梁或起重機(jī)將全部溜槽向采空區(qū)側(cè)吊起并墊穩(wěn),拆掉出槽的刮板,接好刮板鏈并使其入槽,放平溜槽,然后開動輸送機(jī)將出槽的刮板鏈轉(zhuǎn)到上槽補(bǔ)裝刮板即可。工作面無法起吊時,也可掏空出槽處溜槽下面的煤,墊實(shí)溜槽,再按上面的方法處理。③如果溜槽嚴(yán)重磨損,甚至卷幫、斷裂就必須更換溜槽。

  對刮板輸送機(jī)加強(qiáng)維護(hù),堅(jiān)持預(yù)防性檢修,使其不出故障或少出故障是當(dāng)前機(jī)電管理工作的重要環(huán),也是實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)的重要保證??诳諌簷C(jī)水平缸活塞破碎事故分析及預(yù)防措施張希海楊好強(qiáng)河西金礦機(jī)電部山東招遠(yuǎn)265402礦3LAW-16/3.5型活塞式無油潤滑水冷空壓機(jī)(活塞r為鋁制,活塞環(huán)為四氟乙烯)是為攪拌設(shè)備提供壓縮空氣動力提升,供風(fēng)壓力為0.16MPa(活塞環(huán)磨損過大,需要更換)。設(shè)備除了檢修外,24h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)。操作工接班時潤滑油壓力、冷卻水及運(yùn)轉(zhuǎn)聲音均正常。在近期運(yùn)行中空壓機(jī)突然出現(xiàn)撞擊聲音,緊急停車后解體發(fā)現(xiàn),水平活塞缸固定活塞的螺母脫落(鎖銷斷裂),活塞破碎。

  經(jīng)過認(rèn)真分析認(rèn)為出現(xiàn)上述現(xiàn)象有以下幾方面原因:維修工經(jīng)驗(yàn)不足,對各項(xiàng)工藝參數(shù)缺乏了解,因此造成在更換水平缸填料時對活塞固定螺母緊固力矩不夠,使活塞在往復(fù)運(yùn)行過程中,造成螺母松曠,從而活塞通過螺母對開口銷產(chǎn)生個剪切力,待開口銷斷裂后,導(dǎo)致螺母從活塞桿脫落,使活塞桿將活塞搗碎;固定活塞的開口銷選用不當(dāng)或者強(qiáng)度不夠,即選用的開口銷拴于活塞桿的銷孔后,由于選用的直徑過小,致使其在活塞桿銷孔里顯得松曠,無法完全起到開口銷鎖止螺母的作用;維修人員未能嚴(yán)格遵守維修工藝要求,缺乏維修經(jīng)驗(yàn),更換填料時將使用過的舊開口銷,經(jīng)平整后重新用于活塞固定螺母的鎖止(開口銷頭部沿水平方向或者向下)。由于開口銷使用次后,已向兩側(cè)彎曲,其強(qiáng)度已經(jīng)顯著降低,再次使用很容易折斷,喪失鎖定螺母的作用,所以根據(jù)維修工藝要求,開口銷使用次后必須進(jìn)行更換;上的開口銷未能貼緊活塞固定螺母,因此當(dāng)空壓機(jī)運(yùn)行時,活塞桿通過活塞對活塞固定螺母施加一個頻繁的沖擊,使其沿螺紋相反方向松退,松退越多,活塞桿通過活塞對其固定螺母施加的外力也越大。當(dāng)螺母靠近開口銷時,由于活塞桿對螺母施加的外力對開口銷形成了一個剪切力,在此外力反復(fù)作用下,將開口銷切斷。螺母繼續(xù)在活塞的作用下,不斷的松退,最后螺母脫落、活塞也脫離活塞桿,空壓機(jī)在電動機(jī)的拖動下繼續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),由于活塞外徑小于氣缸內(nèi)徑,因此活塞從活塞桿脫落后,其中心線偏離氣缸的中心線,而活塞桿由于填料端的支撐,則繼續(xù)沿原來的軌跡運(yùn)行,當(dāng)活塞桿與運(yùn)行到接近活塞時,由于二者的中心線不重合,因此活塞桿將活塞搗碎;由于經(jīng)驗(yàn)不足,當(dāng)空壓機(jī)出現(xiàn)異響時未能采取果斷有效措施,及時停車,結(jié)果造成事故擴(kuò)大;根據(jù)工藝需求,空壓機(jī)需要24 h連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行供風(fēng)。車間共有2臺空壓機(jī)可供使用,只開一臺即可滿足工藝流程用風(fēng)的需要,搗碎活塞的這臺空壓機(jī)為新機(jī),只運(yùn)行了一年多,作為主機(jī)使用;而另一臺空壓機(jī)為舊機(jī),供風(fēng)壓力只有0.12 MPa,作為備用機(jī)。該車間對設(shè)備的使用缺乏安全管理,未能制定明確的設(shè)備輪換使用制,只依靠新機(jī)進(jìn)行供風(fēng),導(dǎo)致該機(jī)未能定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和中小修,使其長時間大負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),最終釀成事故。

  由于破碎的活塞(鋁制)將氣缸壁造成了輕微的滑痕,其氣缸壓縮比與活塞運(yùn)行速度與內(nèi)燃機(jī)相比相差甚遠(yuǎn),因此決定對該氣缸不做鏜缸處理,而采取了如下措施:利用刮刀將滯留在氣缸表面的鋁制活塞碎片清除干凈;利用砂紙按照由粗到細(xì)的順序,沿著活塞在氣缸中運(yùn)行的方向往復(fù)運(yùn)動,將氣缸表面的毛刺去掉;利用水砂紙,以普通機(jī)油做研磨劑,沿著活塞在氣缸中運(yùn)行的方向往復(fù)運(yùn)動,進(jìn)步降低劃痕與周圍氣缸表面的深度,提高整個氣缸表面的光潔度,進(jìn)而提高整個氣缸的密封性能;經(jīng)以上處理后,對該空壓機(jī)進(jìn)行了裝配試車,空壓機(jī)運(yùn)行正常,其出風(fēng)壓力達(dá)到了0.18MPa(其壓力高于活塞破碎前,為更換了新的四氟乙烯活塞環(huán)所致)。

  結(jié)語通過這次事件,車間及設(shè)備主管職能部門加強(qiáng)設(shè)備管理,對于2臺空壓機(jī)的使用,制定明確的使用要求和規(guī)范,制定并嚴(yán)格遵守空壓機(jī)大、中、小修計(jì)劃以及定期進(jìn)行各級維護(hù)保養(yǎng)制度。設(shè)備操作工加強(qiáng)責(zé)任心,提高應(yīng)變能力,設(shè)備出現(xiàn)異常后能夠及時采取合理措施,避免事故擴(kuò)大化。發(fā)生事故后,堅(jiān)決按照"三不放過"原則進(jìn)行處理,避免類似事故再次發(fā)生。

  24m濃密機(jī)的受力分析與改進(jìn)彭業(yè)貴大冶有色金屬公司井巷公司湖北大冶435100大、中型礦山選礦作業(yè)中,24m濃密機(jī)因其結(jié)構(gòu)簡單,1在維修方便,生產(chǎn)效率高而被廣泛應(yīng)用。

  由于該機(jī)的使用環(huán)境十分惡劣,其工作部分長期浸泡在礦漿中,極易被腐蝕,每到大修時,其部分機(jī)架和工作刮板都必須重新制作更換,而由于設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)的不對稱,要恢復(fù)其設(shè)計(jì)的動力學(xué)平衡卻絕非易事。常見現(xiàn)象是整個機(jī)架翻轉(zhuǎn),其中心支撐彈子盤一邊受力,導(dǎo)致彈子盤中的滾珠脫落,無法運(yùn)轉(zhuǎn),同時滾珠脫落后隨著礦砂進(jìn)入砂泵又造成砂泵損壞,產(chǎn)生連鎖反應(yīng)?;謴?fù)調(diào)整需要大量的時間、人力和物力,且調(diào)整又未必一次能夠成功,嚴(yán)重影響生產(chǎn),造成巨大損失。要解決這個問