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?。ㄌm州有色冶金設(shè)計研究院有限公司,蘭州,730000)1明HP型高效圓錐破碎機破碎產(chǎn)品中0-5粒級的粉礦含量顯著高于國產(chǎn)老式圓錐破碎機。
不改變碎礦工藝,以最小的投資實現(xiàn)“多碎少磨”大幅度提高了球磨機的生產(chǎn)效率及選礦廠的處理量,取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟效益。
物料破碎是礦物加工的關(guān)鍵工藝過程,特別是破碎的能量利用率很低。因此,降低破碎能耗,采用高效節(jié)能設(shè)備是物料破碎的關(guān)鍵。
近年來,諾德伯格HP型高效圓錐破碎機作為選礦破碎的中、細碎設(shè)備較為廣泛的投入使用。到目前為止,全國已有100多臺HI型高效圓錐破碎機在鐵礦、有色金屬礦山、電站以及民用建材大型石料廠使用,其碎礦產(chǎn)品中0-5mm汾礦含量顯著高于國產(chǎn)老式圓錐破碎機。因此我國越來越多的選礦廠采用HP型高效圓錐破碎機替代國產(chǎn)老式圓錐破碎機,在不改變碎礦工藝,以最小的投資實現(xiàn)“多碎少磨”,顯著減少了破碎產(chǎn)品粒度,大幅度提高了球磨機的生產(chǎn)效率及選礦廠的處理量,取得了較好的規(guī)模經(jīng)濟效益。
1遼寧排山樓金礦HP00圓錐破碎機的生產(chǎn)實踐遼寧排山樓金礦于1996年9月開工建設(shè),1997年7月1日試生產(chǎn),年底達到原礦處理量1200td的設(shè)計規(guī)模,原礦來自露天采礦場,最大塊度700mm礦石密度2 71tm3普氏硬度“10 -12但礦石解理極不發(fā)育,難選難磨。選廠采用三段一閉路破碎流程,兩段閉路磨礦,磨礦細度一200目85%,CL全泥氰化活性炭吸附提金生產(chǎn)工藝。
遼寧排山樓金礦是我國較早使用HP型圓錐破碎機的礦山之一。1997年底,隨著世界范圍內(nèi)黃金價格下跌,企業(yè)按1200td規(guī)模組織生產(chǎn),選廠虧損,無法收回投資。必須將生產(chǎn)能力提高到1500td以上,企業(yè)才能生存和發(fā)展。但是受細碎設(shè)備(PY1650單缸液壓圓錐破碎機)處理量及其排礦口的制約,企業(yè)難以擴大生產(chǎn)。1997年流程考查結(jié)果顯示,當處理原生礦時,在中碎排礦口25、細碎排礦口9mm篩孔15mmX30的條件下,碎礦循環(huán)負荷率高達178%每天破碎系統(tǒng)開車時間20小時,篩下產(chǎn)品粒度很粗(一12mm粒級占72%12-20mm占28%)嚴重影響磨礦生產(chǎn)能九而后續(xù)作業(yè)具有提高生產(chǎn)能力的潛力。破碎成為擴大…作考筒介:張學仁(969生產(chǎn)能力的瓶頸。1998年4月,排山樓金礦對細碎系統(tǒng)進行了技術(shù)改造,增加一個約10噸容量的緩沖礦倉和調(diào)速帶式輸送機,使用現(xiàn)場制作的鋼結(jié)構(gòu)底座,在原有細碎基礎(chǔ)上安裝HP圓錐破碎機,將振動篩篩孔改為10 12mm通過技術(shù)改造,破碎產(chǎn)品粒度達到了一6.6mm占80% ~70%,選礦廠綜合日處理礦量穩(wěn)定在1500t以上,月處理礦量由改造前的26456上升到48450……產(chǎn)量提高后,僅半年就收回改造費用,經(jīng)濟效益十分顯著。改造前、后技術(shù)經(jīng)濟表1排山樓金礦破碎系統(tǒng)改造技術(shù)經(jīng)濟指標對比對比項目改造前(1998年3月)改造前(1998年5月)對比結(jié)果原礦處理量(/月)日處理礦量(td鋼球單耗(kgt原礦)降低14%鋼球費用(元/腺礦)年節(jié)省44萬元選廠綜合電耗(kWh原礦)年節(jié)省650萬元年增加產(chǎn)值(萬元)注:鋼球44元/kg回收率89%原礦品位3g/.金價805元/g指標見表1 2錫鐵山鉛鋅礦HP400圓錐破碎機設(shè)計及生產(chǎn)實踐錫鐵山鉛鋅礦3000td規(guī)模的選礦廠是由我院1979~1982年設(shè)計,1988年正式生產(chǎn)并通過國家驗收。2002年10月,錫鐵山鉛鋅礦為配合資源開發(fā),盡快把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢,對其選礦廠進行擴建改造,選廠處理量由3000.djf建到4500.d選廠原破碎工藝為三段一閉路破碎流程,破碎主要設(shè)備為:粗碎設(shè)備900X1200簡擺式顎式破碎機1臺;中碎設(shè)備PYB 4000自定中心振動篩2臺。
在擴建設(shè)計中,通過對原破碎設(shè)備生產(chǎn)能力核算同時考慮到生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題(如閉路循環(huán)負荷量太大、球磨機給礦粒度較粗)破碎擴建設(shè)計時在原細碎設(shè)備PYD-2200短頭型圓錐破碎機旁邊并排加HP400圓錐破碎機1臺,將細碎給料膠帶輸送機改造為可逆膠帶,再通過三條膠帶輸送機倒料運輸,實現(xiàn)原細碎設(shè)備PD-2200短頭型圓錐破碎機和HP400圓錐破碎機的給料,原細碎設(shè)備作為HP400圓錐破碎機的備用設(shè)備;篩分設(shè)備SZZ1500X4000自定中心振動篩改為YA2100X4800圓振動篩。通過擴建改造,破碎處理能力已達到4500td的設(shè)計能力,閉路循環(huán)負荷量降為145%球磨機給礦最大粒度由改造前的一20mm降至―15mm 3武鋼程潮鐵礦HP00圓錐破碎機的生產(chǎn)實踐武鋼程潮鐵礦選礦破碎工藝為三段一閉路破碎流程,破碎主要設(shè)備為:粗碎PE00X 1200復擺式顎式破碎機2臺;中碎PYB-2100標準型圓錐破碎機1臺;細碎PYD-2100短頭型圓錐破碎機2臺;篩分PYN―n型自定中心懸振篩4臺。選廠自投產(chǎn)以來,破碎處理量偏小、破碎產(chǎn)品粒度偏粗(特別是中碎排礦粒度中+75mm的粒級產(chǎn)率過大)、破碎效率低等問題導致球磨機臺處理量偏低,選礦廠金屬流失嚴重。針對以上問題,2001年3月,程潮鐵礦選礦廠進行了破碎技術(shù)改造:選擇HP00標準型圓錐破碎機1臺替代原中碎設(shè)備,HP00短頭型圓錐破碎機2臺替代原細碎設(shè)備,4臺1406SZ―G雙層振動篩替代原篩分設(shè)備。
碎技術(shù)改造,破碎、磨礦改造前后產(chǎn)品粒度測定結(jié)果見表3―1、表3―2從表3通過生產(chǎn)檢測,中碎產(chǎn)品粒度923%―65(流程考查D9570)細碎產(chǎn)品粒度91.是中碎產(chǎn)品中+75粒級高達9.62%,另外細碎設(shè)備性能較差,老化嚴重,排礦口不能有效調(diào)節(jié),使得細碎負荷加重,通過生產(chǎn)檢測顯示細碎作業(yè)循環(huán)負荷達到39599%.篩分效率為4808%.選礦廠為了順利生產(chǎn),必須靠調(diào)大細碎設(shè)備排礦口和振動篩篩網(wǎng)尺寸,從而導致球磨機給料中+10粒級含量達3445%,嚴重影響了磨礦處理能力及鐵精礦產(chǎn)量。
從表2可知,中碎排礦口< 45mm產(chǎn)品表2破碎。磨礦改造前產(chǎn)品粒度測定結(jié)果中碎產(chǎn)品細碎產(chǎn)品入磨粒度磨礦排礦粒度粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)合計:合計合計:中D95可達到66.8mm但其排礦口還可調(diào)到38~40之間,使D9565碎排礦口<18時,產(chǎn)品中D95可小于245mm經(jīng)過預先檢查篩分,細碎產(chǎn)品中D9512 mm但篩孔尺寸仍可降至8mmx12mm這樣可使入磨粒度中E958 ~1mm對比表2表3第一段磨礦的給礦中一076的粒級含量由改造前的7 61%提高到改后的1082%,磨礦產(chǎn)品細度由改造前的18 84%―0076提高到改后的5503%~0076m且球磨機臺時處理能力提高20%.通過破碎系統(tǒng)的技術(shù)改造,程潮鐵礦選礦廠中碎處理能力達到690th細碎新增處理能力250th整個破碎系統(tǒng)處理能力達到300萬ta且破碎產(chǎn)品粒度從15 ~16降至10以下,為企業(yè)年節(jié)能創(chuàng)效38808萬元,增產(chǎn)創(chuàng)效2169萬元。
表3破碎。磨礦改造后產(chǎn)品粒度測定結(jié)果中碎產(chǎn)品細碎產(chǎn)品入磨粒度磨礦排礦粒度粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)粒度(mm)產(chǎn)率(%)合計:100合計合計:1200萬ta分兩個系統(tǒng)分別處理600萬ta磁礦和紅礦,兩種礦石通過各自獨立的破碎和磨選系統(tǒng)分別處理。破碎為兩段開路流程破碎產(chǎn)品111-030=左右。h2世4HP00圓錐破碎機41HI800圓錐破碎機在包鋼公司選廠的應(yīng)用包鋼公司選礦廠原設(shè)計規(guī)模處理原礦紀90年以后,選礦廠破碎系統(tǒng)進行了一系列技術(shù)改造:紅礦破碎系統(tǒng)通過調(diào)小中、細碎設(shè)備排礦口,降低破碎產(chǎn)品粒度,目前達到90%一20磁礦系統(tǒng)在1993年擴建了閉路破碎車間,3臺西蒙斯圓錐破碎機和10臺2400X 6000圓振篩組成了三段破碎、一次篩分的生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品粒度從0 ~30降到85%一15磨礦系統(tǒng)處理能力大幅度提高。
但是,由于破碎流程長而復雜、破碎機和膠帶運行設(shè)備多,引起設(shè)備管理及維修困難、生產(chǎn)成本高等問題,特別是西蒙斯破碎機的故障率較高,備件消耗量大。因此,包鋼公司于2001年引進了1臺HP00圓錐破碎機,安裝在磁礦系統(tǒng)閉路碎礦車間的原細碎西蒙斯破碎機基礎(chǔ)上,將三段破碎改為二段一閉路破碎流程,取消原開路破碎作業(yè)的1112200圓錐破碎機。這樣,1臺HP00圓錐破碎機代替了3臺破碎機――1臺西蒙斯和2臺PYE2200細碎型圓錐破碎機。
H800圓錐破碎機投產(chǎn)后,組成了2臺1112200圓錐破碎機(中碎)+2臺1112200圓錐破碎機(開路細碎)+HP00圓錐破碎機的閉路破碎系統(tǒng),破碎系統(tǒng)處理量達到1100th磁礦破碎設(shè)備總功率減少了360kWHI800圓錐破碎機與西蒙斯破碎機給礦及產(chǎn)品粒度測定結(jié)果見表4篩孔(mm)合計給礦粒度(%)排礦粒度(%)篩下積累(%)處理量(t/h)合格粒度(t/h)表4HP800圓錐破碎機與西蒙斯給礦及產(chǎn)品粒度測定結(jié)果圓錐破碎西蒙斯破碎機020631.HF8⑴圓錐破碎機緊邊排礦口247mm,實際驅(qū)動功率4955kW2西蒙斯破碎機緊邊排礦口從表中對比可知,在中碎排礦粒度0 ~100的條件下,HI800圓錐破碎機與西蒙斯破碎機新生成合格產(chǎn)品0~125產(chǎn)量之比為382/206=1 85倍,0~6.5產(chǎn)量之比為241/109=221倍。產(chǎn)品粒度越細,HP00圓錐破碎機的效率優(yōu)勢越大。
42HP00圓錐破碎機在齊大山選礦廠的應(yīng)用齊大山選礦廠破碎采用三段一閉路流程,2001年以來,選礦廠對破碎系統(tǒng)進行了技術(shù)改造和完善,原粗碎設(shè)備不變(臺B350/ 180非標準液壓旋回破碎機,原中碎設(shè)備3臺,2200液壓單缸圓錐破碎機改為H8800圓錐破碎機,細碎設(shè)備分新、老兩個系列,新系列為2臺HI800單缸圓錐破碎機(新增設(shè)備,一用一備)老系列為1臺,2200短頭型圓錐破碎機。粗碎產(chǎn)品直接給入中碎,中碎篩分作業(yè)的篩下產(chǎn)品及老系列細碎系統(tǒng)的篩下產(chǎn)品為一選礦車間供料,中碎篩分作業(yè)的篩上產(chǎn)品給入新系列細碎系統(tǒng),其篩下產(chǎn)品為二選礦車間供料。
從HP00圓錐破碎機運轉(zhuǎn)情況看,其處理量、可開動率達到了設(shè)計要求,但排礦口尺寸大于設(shè)計指標,產(chǎn)品粒度沒有達到預期目標,一12粒級含量為14%.由于產(chǎn)品粒度較粗,檢查篩分的篩孔尺寸由設(shè)計的15X45放大到20X45mm導致二選礦車間球磨機給料中一20粒級含量僅為85%.制約了一段球磨機臺時處理量的提高。故此,齊大山選礦廠于2004年又定購了2臺HP00圓錐破碎機。投入使用后,HP圓錐破碎機排礦口可控制在15~25mm排礦中―12個粒級含量可達到52 ~55%.二選礦車間球磨機給料中一12粒級含量將達到95%.球磨機臺時處理量將大幅度提高。
5結(jié)論HIM圓錐破碎機由于其具有大破碎力、大偏心距、高破碎頻率與擠滿給礦顆粒間層壓粉碎的作用,礦石顆粒在破碎腔內(nèi)不僅被擠壓破碎,而且礦石顆粒受到很強的研磨作用。因此將產(chǎn)生更多的粉料,在減少球磨機給料最大粒度的同時,大大改變了球磨機給料粒度的組成,0~5易磨粒級含量顯著增加,大幅度提高了磨礦效率。因此,HP型圓錐破碎機是黑色及有色金屬選礦廠實現(xiàn)“多碎少磨”的理想設(shè)備。
專利名稱:一種載金活性炭的再生方法申請人:大連理工大學本發(fā)明屬于新材料技術(shù)領(lǐng)域,涉及到一種載金活性炭的再生方法,特別是涉及到使用微波技術(shù)再生載金活性炭的方法。其特征在于以微波為熱源,利用其能量轉(zhuǎn)化效率高,加熱均勻,速度快及特有的加熱方式一一從物料的內(nèi)部開始加熱等特點,直接作用與活性炭,使其在短時間里把活性炭中的雜質(zhì)特別是有機物雜質(zhì)解析出來,以達到再生載金活性炭的目的。本發(fā)明涉及的載金活性炭微波再生工藝程簡單,操作方便,活性炭的再生效果好;再生時間短,高效節(jié)能,生產(chǎn)成本低,不污染環(huán)境。本發(fā)明廣泛適應(yīng)于載金活性炭的再生利用。
黃金難選原生礦直接焙燒提金工藝專利申請?zhí)枺?2139401申請人:趙起本發(fā)明涉及一種黃金難選原生礦直接焙燒提金工藝,包括下述步驟:1)將黃金原礦粉碎;2)將粉碎后的黃金原礦與煤一起或隔離進行焙燒,其焙燒溫度為520 ~800°C;3)將焙砂冷卻后;再進入公知的磨浸工藝進行選提黃金;本發(fā)明將黃金原生礦直接進行焙燒,其黃金回收率高達85 65%~90%且其工屬連續(xù)式再生工藝。由原料加料干燥、微波再生、產(chǎn)序少、流程簡單,固砷、固硫率高,污染低、投資小。