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臥式雙鏈條破碎機的技術(shù)改造

2020-02-14

  鄭利冷凍法硝酸磷肥副產(chǎn)品粗硝鈣的過濾性能研究表3過濾壓力對過濾速度的影響行了測定,其含量極低說明濾液質(zhì)量合格過濾壓力/過濾速度過濾壓力過濾速度表5產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)與優(yōu)等品指標(biāo)的比較項目(水不溶物)/%優(yōu)等品實測值234濾布選擇進(jìn)行過濾速度對比,測定0. 5h的濾液體積(見表4)由于本方法有以濾餅為過濾介質(zhì)的特點,200~600目在正常時濾速差別不大,考慮到材質(zhì)的柔性,選用240目滌綸濾布表4濾布對濾液開始變清所需時間和過濾速度的影響濾布/合格時間①過濾速度②(V)/L濾布/目合格時間①過濾速度②(V)/L注:①指開機時由于尚未形成濾餅,從開始出現(xiàn)渾濁濾液至濾液清澈合格的時間;②以0.5h的濾液體積表示,不包括開始的不合格濾液。

  24試驗結(jié)果Ca(N3)2°4BO產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果見表5產(chǎn)品測試表明:本工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品完全達(dá)到優(yōu)等品指標(biāo),而且對優(yōu)等品未要求的重金屬元素也進(jìn)在蛇形槽過濾機過濾,裝置濾速的要求確定如下:1)試驗時由于樣品量少,僅使用了1/3的濾板,其濾速僅是整機的1/ 2)濾液為四水硝酸鈣質(zhì)量分率約9(%,60°C密度約為1.864t/m3;3)裝置設(shè)計能力2萬t/a,以年330個生產(chǎn)日計,根據(jù)僅使用1/3的濾板,0.5h得到133L濾液,計算單機生產(chǎn)能力為:采用2臺過濾機即可滿足要求,但更換濾板、清理濾餅較費時,故需增加設(shè)備,交替使用。

  3結(jié)論粗硝鈣液相中絕大多數(shù)雜質(zhì)可以用中和法轉(zhuǎn)變成固相沉淀,但其粒徑大多在200目以下極難過濾,采用蛇形槽過濾機可以解決微細(xì)雜質(zhì)過濾難題,使粗硝鈣精制工藝得以實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn),產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求其缺點是濃相不能變成干濾餅,需返回硝酸磷肥系統(tǒng)處理,限制了這種過濾方式的應(yīng)用范圍本試驗確定除雜過濾最佳條件為:中和原液溫度在60C以上,pH控制4~ 6,過濾壓力0.2~0.3MPa,用滌綸240目濾布在蛇形槽過濾機上過濾臥式雙鏈條破碎機的技術(shù)改造(特拉華肥料有限公司,山東聊城252037,趙成亮)我公司5萬t/a復(fù)合肥生產(chǎn)線采用W-60型臥式雙鏈條破碎機對生產(chǎn)中的大顆粒返料進(jìn)行破碎。該機在破碎時,由于鏈條轉(zhuǎn)子的高速旋轉(zhuǎn)(1400r/min),形成極強的離心力。這時因物料還未冷卻干燥,存在軟黏的物性,極易粘貼在破碎機的內(nèi)壁上,形成密實的物料黏結(jié)層,造成破碎機堵塞。一般情況下,生產(chǎn)一個班要堵> 4次,每堵機1次需停機清理,少則20min,多則40min.為解決上述問題,筆者從隔膜泵的工作原理受到啟發(fā),設(shè)計用輸送膠帶代替破碎機的部分殼體,并做成可拆卸式。利用輸送膠帶的可變形性,從而使物料黏結(jié)層碎裂脫落,達(dá)到破碎機不堵塞的目的。

  1破碎機的改造(見)將軸承座托板以下中間部分的主加強支板取消,取兩塊寬100mm厚12mm與托板同長的鐵板頂焊在托板上,使其與托板垂直,以增加托板的強度(前后各1塊)然后,1)在機殼前后立面原加強支板位置處開長方孔(1100mm<500mm),將1200mm<550mm輸送膠帶,用螺栓壓緊于孔上,取代去掉的機殼;2)在左右兩側(cè)的立面機650mm輸送膠帶用螺栓壓固在孔上,取代所去掉的機殼2破碎機改造效果技改方案于2005年4月在檢修時實施。經(jīng)過半年來的生產(chǎn)表明,對破碎機的技術(shù)改造是成功的。堵機情況由原來的每班> 4次,降為每班交接班前停車清理1次(約2(h30min)即可。只是生產(chǎn)過程中操作人員要根據(jù)破碎機粘結(jié)情況,用木棍每間隔1 20min,對輸送膠帶部位撞擊1次。經(jīng)考核,每班可減少停機時間1h以上,提高了產(chǎn)量,降低了成本。